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河南中烟黄金叶生产制造中心动力部聚焦节能降耗,精准施策、精确管控 一点一滴抠成本 一分一毫增效益

2021年04月06日 来源:东方烟草报
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  “一度电、一滴水、一方气,看起来不起眼,但累积起来就是一个惊人的数字。我们只有一点一滴抠成本,企业才能一分一毫增效益。”3月26日,河南中烟工业有限责任公司黄金叶生产制造中心“大工匠”、动力部空调专家王守强在班前会上分享自己的节能心得。

  多年来,黄金叶生产制造中心动力部牢固树立“过紧日子”的思想,聚焦节能降耗,精准施策、精确管控,积极推动车间提质增效。2020年,黄金叶生产制造中心卷烟单箱综合能耗为9.66千克标煤,同比下降8.7%,连续三年保持全省烟草工业系统第一名。

  细化考核重实效

  “能源效能考核涉及方方面面的工作,只有认真总结经验,加强沟通交流,才能持续促进车间各项工作的全面改善。”黄金叶生产制造中心动力部负责人吕旗介绍。

  在能源消耗管控方面,动力部严格执行班组效能劳动竞赛分级考核,对能源加工、能源转换、能源输出等全程监控,进一步规范能源消耗日常管理,对效能指标、设备运行、工艺指标等项目分类细化,并制定与之相对应的管理措施,通过严格落实措施不断强化能源管控。

  最近一段时间,维修二组组长王磊和工友们一起研发的“一种轴承拆卸专用工具”刚刚投入使用,效果明显。

  他们利用30毫米厚的钢板立柱,根据轴承的形状制作了一套拆卸轴承的模具,安装在设备底座上,然后根据轴承大小进行调节分类,对需要检修的轴承利用模具进行拆卸。安装该模具后,一人一班就能完成拆卸轴承10余套,有效减轻了劳动强度,提高了工作效率。

  “一个拆卸轴承的新三角拉马需要400多元,我们自己发明的模具成本仅需20元,而且拆卸后的轴承完好率为100%,既降低了成本,又提高了轴承使用寿命,保证了设备运行安全。”王磊自豪地说。

  创新驱动挖潜力

  “创新是引领发展的第一动力。随着降本增效的持续推进,我们不仅要靠做‘减法’降低成本,还要做好‘加法’,走创新创效之路,推进车间持续发展。”吕旗说。

  以前,在夏季,中央空调产生的废余蒸汽不能完全被回收利用,造成了一定的能源浪费。为此,动力部成立了专项创新小组,成功实施《利用废汽余热制取热水代替常规蒸汽作为工艺空调热媒介》技术改造项目,并于2020年7月初顺利投用。

  改进前,夏季工艺空调运行使用的蒸汽一吨成本约300元,每天需消耗蒸汽30余吨。改进后,动力部使用废汽余热制取热水,工艺空调蒸汽消耗成本为零,效果显著,空调单箱综合能耗下降了32%,每年可节约成本225万元。

  与此同时,动力部还进一步在降低空调用水费用上做文章,使用废汽制取热水技术,实现了节水、环保,每年预计可节约用水2000吨。

  “以往工艺空调排放的冷凝水,是通过专门管道直接抽送到锅炉热水箱,使用不完的话就浪费了;现在,经过回收的空调冷凝水全部重复利用,既实现了零排放,又实现了变废为宝,一举两得!”空调技术员髙宪君介绍。

  创新改善,降本增收。动力部将深挖创新驱动因子,积极引导员工围绕降本增效、节能减排等难点和重点问题进行技术攻关,鼓励员工改革创新,催生更多“节能巧匠”,进一步推动节能降耗、提质增效。


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